湖北日报全媒记者 张竞恒 通讯员 汪玉平 刘昊 王越
“燃气设备点火成功的一刹那,所有人都松了一口气!”2月27日,回忆起TCL空调武汉智能制造产业园天然气接通的那一晚,武汉市燃气集团东西湖区临空运营中心工作人员何宇晖,依旧难掩激动。
腊月廿八凌晨,春节假期第一天,来自东西湖区城管、慈惠街、燃气公司等20多名工作人员鏖战到半夜,终于在不影响生产进度的前提下,让这座国家级“卓越级智能工厂”摆脱瓶装液化气,接上天然气。
TCL空调武汉智能制造产业园生产线。
27日上午,记者走进这座“超级工厂”。厂房里,生产线保持全开状态,燃气顺着崭新的管道源源不断地涌动,助力机械臂不停地喷出蓝色烈焰,用高温焊接着空调必备的铜管部件。
“工人们正忙着赶工备货,备战4个月后的夏季空调销售高峰期。”轰隆隆的厂房里,TCL空调武汉公司相关负责人大声告诉记者,这座“超级工厂”年产能可达600万套,平均每7秒就有一台空调整机下线,销往全国。
机械臂高温焊接铜管。
“从原有的瓶装石油液化气改用天然气后,园区用气的安全性和稳定性显著提升!”该负责人介绍,经过测算,天然气每年能为企业省下超100万元的用气成本,每年还能进一步减少二氧化碳排放量,燃料的运输和储存需求也大幅降低,用气的安全性和稳定性显著提升,让工厂的生产更有保障。
然而,这份稳定的背后,是一场持续数月的攻坚。
自2022年建成投产后,这座“超级工厂”一直使用瓶装液化气。
据了解,该产业园自2022年建成投产以来,由于天然气气源管在东西湖区还未全覆盖,该厂主要依赖瓶装液化气作为生产热源,该企业一年的瓶装液化气用气量达740吨,光用气成本就花掉400多万元。同时,瓶装气还存在储存运输不便、供气不稳等问题,与园区规模化、智能化生产需求不匹配。把瓶装气换成管道天然气,成了企业念念不忘的事。
2025年9月,东西湖区城管局燃气热力服务中心牵头,联合慈惠街、武汉燃气集团临空运营中心等单位组建专项工作专班,正式推进园区的“瓶改管”工程。
可这场改造,从一开始就难题重重:红线外气源管接入需横穿交通繁忙的革新大道,红线内施工要在8米多高空搭建管廊,管道设计还得精准匹配工厂现有的设备和管网。“每一步都容不得半点差错。”武汉市燃气集团临空运营中心项目部负责人陈斯介绍。
燃气管道旁,还有放散管,出现管损时,可以快速将燃气排出厂房,保证安全。
为了破解这些难题,城管部门前后组织了20多次现场踏勘和协调会,反复打磨施工方案、倒排工期;慈惠街综合执法中心主动对接园林、交通等部门,开辟出施工“绿色通道”,原本需要一个多月的破路、绿化迁移流程被大幅压缩;施工团队也不断优化管道规划,一点点啃下硬骨头,最终在园区内顺利铺设了4.8公里的气源管,施工建设的同时,工厂的生产丝毫未受影响。
腊月廿八凌晨,顺利点火后,工作人员竖起大拇指。
考虑到园区每年1月至8月都是生产旺季,为不耽误生产,项目团队把通气置换的时间定在春节前。2026年2月14日晚7时,随着最后一名工人下班,踏上了春节归乡的旅程,这场浩大的“瓶改管”工程也进入到了最后时刻。工作人员接连完成调压、试压、检漏、核验等一系列关键工序,将园区40个用气点位全部置换完毕。
次日凌晨1点,最后一项安全检测调试完成,所有燃气设备一次性点火成功,工厂安全平稳通上天然气!